江蘇VOCs廢氣達標治理公司排名?VOCs廢氣治理工藝特點?如果你是一家汽車制造行業廠務或者工程師,首先要了解VOCs廢氣基本成分,給出最佳VOCs廢氣治理工藝。安峰此次選擇汽車制造行業中輪胎制造業,因為此行業VOCs廢氣濃度低,風量大等特點,VOCs廢氣治理工藝也更有典型性。
目前國內外針對橡膠廢氣常用的預處理方法如下:
干式:濾材污染嚴重,設備阻力增加,需要經常人為更換濾材,人員勞動強度大,有的被污染廢物需要按危廢進行處理,運行費用較高,去除油霧和顆粒物不徹底,對后續設備危害較大。
濕式:采用噴淋預處理,耗水量較大,系統龐大,對廢氣中油霧的去除效率不高,需要配套增加水處理系統以便對水中的油霧和炭黑塵進行處理,出口經常帶水,對后續設備造成影響。
以上兩種預處理方法實際使用效果都不盡理想,因此急需一種對煉膠廢氣進行高效、穩定、較為徹底的預處理設備。
研究內容和技術解決方案
廢氣相關指標調研對廢氣的風量和濃度的調研。為全面了解煉膠車間的污染物排放情況,我們選擇了國內某輪胎廠煉膠車間作為研究對象(該輪胎廠具備完整的廢氣收集和排放管道),收集風量為20萬m3/h。
通過FID連續監測設備監測膠料廢氣在母煉生產過程中的排放情況,監測數據見表1。
根據表1監測數據,有以下結論:膠料生產過程中各排口非甲烷總烴排放濃度差距較大,其中母煉進料口、母煉卸料口及終煉進/卸料口3個排口濃度較高,雙螺桿、開煉機濃度較低。
VOCs處理工藝及方案
(1)工藝流程的確定
結合廢氣中的主要成分和設備去除效率等因素,對當前市場上主流的幾種治理工藝進行了詳細的分析和論證,決定采用如下工藝路徑:
預處理采用:袋式除塵器+噴消石灰(氫氧化鈣)粉末,利用消石灰粉末較強的吸附作用,起到除油及中和硫氧化物的作用;布袋除塵器過濾除塵效果極佳,并且可以實現分區自動清灰。
后續處理設備采用:轉輪濃縮+RTO燃燒法相結合的廢氣處理工藝,將大風量、低濃度的有機廢氣利用沸石分子篩進行吸附和濃縮,然后利用高溫氣體進行脫附,脫附后小風量、高濃度氣體采用RTO進行燃燒分解,最終分解形成CO2和H2O,實現超低排放。
整套處理系統的工藝流程見圖1。廢氣首先進入預處理設備1;預處理后的廢氣分兩路進入二級過濾器2和主工藝風機3;經過沸石轉輪吸附區4的氣體,通過管道5直接排放;部分氣體通過脫附風機6在熱風爐7內進行換熱,進入沸石轉輪脫附區進行脫附;脫附后廢氣通過RTO風機9進入旋轉RTO11燃燒;燃燒后氣體通過管道12排放入煙筒13。
(2)布局設計
本項目設計中存在占地面積緊張、設備載荷重、管道走向復雜等困難。實際設計中整體考慮各種因素,最終做到了流程順暢、美觀整齊、檢修維護方便、布局合理,得到用戶的認可和肯定。本項目總占地面積720平方米,總長30米,寬24米,整體布局設計見圖2。
關鍵設備介紹
(1)預處理系統
預處理系統(見圖3)包含了除塵器本體、回收料系統、新鮮料輸送系統和檢測系統。
系統采用人工解包將物料投放到儲斗中,在儲斗下端采用旋轉下料器下料,然后用稀相氣力輸灰方式,將消石灰輸送到除塵器進口的風管中,使其先均勻附著在濾袋表面形成3mm左右厚度的過濾層,煙氣中的油霧和水分在穿過過濾層時,被消石灰充分接觸吸附,從而將煙氣中的油煙和水分去除,保護除塵器濾袋(見圖4)。過濾層吸附將近飽和時(通過阻力設定),清灰程序啟動進行反吹,去除濾袋表面粉餅,濾袋工況進入下一個循環。
除塵器采用脈沖行噴吹清灰方式,袋式除塵器采用覆膜濾袋,起到防油防水的作用。共設計6個倉室(5用1備),分倉室清灰,除塵器始終有5個倉室投運。達到一定時間(或壓差)后,6#室切入運行,替代原5個運行倉室中的一個室進行隔離清灰,待該隔離除塵倉室清灰完畢后再切入原系統,替換下一個倉室進行隔離清灰,以此類推。過濾過程中,通過壓差監測系統對除塵器壓差進行監測。除塵器灰斗設有高低料位,達到高料位時螺旋輸送機開始排灰。除塵器灰斗內的粉料會通過輸灰螺旋自動返回儲斗或外排,外排的消石灰作為固廢進行處理。
(2)二級過濾
二級過濾采用F5、F8兩級過濾器,布置在布袋除塵器之后,可分別有效去除1~5μm的顆粒物,進一步保護沸石轉輪。二級過濾主要用于去除逃逸的對濃縮設備有害的粉塵、水分和油污。過濾器設置壓差計,超壓時報警更換濾材。
(3)沸石濃縮轉輪裝置
沸石轉輪設備(見圖5)為筒式結構,沸石模塊采用日本東洋紡的材料,采用蜂窩狀疏水性沸石分子篩加工而成,包括吸附區域和脫附區域。通常吸附區較大,而脫附區則為一個或兩個較小且面積相等處理側。沸石轉輪采用一組電動驅動設備以旋轉轉輪,轉輪運行時可變速。吸附區和脫附區域中裝有壓差計,用于監測沸石是否堵塞。轉輪的脫附氣體進出口都設置了熱電偶,用于實時監測脫附氣進出口溫度,以便觀察脫附溫度控制系統是否正常。
(4)旋轉式RTO蓄熱
燃燒裝置RTO(即regenerativethermaloxidizer)為蓄熱式熱氧化反應器,原理是把有機廢氣加熱到800℃左右,控制好3T(time、temperature、turbulence),使廢氣中的VOCs氧化分解成二氧化碳和水。氧化產生的高溫氣體流經特制的陶瓷蓄熱體,使陶瓷體升溫而“蓄熱”,此“蓄熱”用于預熱后續進入爐體的有機廢氣,從而節省廢氣升溫的燃料消耗,降低運行成本。
旋轉式RTO結構見圖6,燃燒室的容積保證了有機廢氣的燃燒時間,燃燒器火焰在燃燒室內燃燒,內部有足夠厚度的內保溫。爐塔內安裝熱交換媒介——蓄熱陶瓷。蓄熱陶瓷分為12個固定床,其中5個為進氣區、5個為排氣區、1個吹掃區、1個過渡區。在旋轉切換閥的作用下,各區呈步進式變化,每次換向只有16.7%陶
瓷媒介改變氣流方向,減小RTO進出口的風壓波動,對前端生產線氣壓影響小。旋轉閥為旋轉式RTO的關鍵部件,用于空氣流動方向的切換,可按照順時針方向旋轉360度,最高可耐溫287℃,具有強力金屬密封圈確保排除的氣體和閥門持續接觸。
蓄熱體做為RTO的重要部件,相當于一個換熱器。其作用是:冷廢氣通過熱蓄熱體時,蓄熱體將貯存的熱量釋放,預熱后的氣體進入燃燒室;燃燒后的熱凈化氣通過冷蓄熱體時,蓄熱體吸收凈化氣體的熱量,使氣體冷卻而蓄熱體本身被加熱(熱周期),見圖
處理效果
該系統于2018年1月正式投入運行,此套廢氣治理設備運行平穩,各項技術指標完全滿足技術協議考核要求,排放濃度指標遠低于國家標準和地方標準。散發在廠區上空多年的橡膠臭味基本消失,居民投訴率同比下降74.5%。
經過第三方檢測機構檢測,處理后廢氣中各項指標均遠遠低于國家標準。實際檢測排放濃度見表2。
汽車制造行業橡膠VOCs廢氣治理工藝,采用“預處理+濃縮轉輪+RTO”等工藝進行處理,完全可以實現對橡膠行業VOCs廢氣達標排放要求。安峰環保對VOCs廢氣去除效率可以達到81%,烷烴等物質濃度可以控制在0.89mg/M3,各項指標遠低于國家標準。目前,安峰環保在建VOCs廢氣項目中,AAM廢氣處理算是汽車制造行業比較知名的一家,如果你有相關廢氣處理問題,歡迎來電咨詢。