焦化廢水處理處理已實現提標改造,蘇州工業焦化廢水處理工藝案例,以園區某煤炭企業為實例,采用預處理技術,通過隔油池、化學處理、調節水量等步驟,最終實現焦化廢水提標改造目標。
此焦化廢水處理工程由安峰環保公司設計,采用預處理+A2/O+TNC系統組合工藝,焦化廢水經預處理系統隔油池沉淀,氣浮池物化處理,調節池調節水量、均勻水質,泵送生化系統厭氧池、缺氧池及好氧池,通過生物作用降低COD、NH3-N,經TNC系統酸化電解、催化氧化、堿化沉淀、一系列處理后出水送鋼鐵廠高爐沖渣,工藝流程如下:
預處理系統改造
預處理系統主要包括隔油集水池、化學除氮池、氣浮加藥區、氣浮池、調節池。系統改造主要目的是盡可能去除進水中的COD,油類,保證進入生化系統的水質符合生物處理要求。同時進水會存在大量氰化物和硫氰化物,需要通過投加藥劑進行凝聚結合去除,達到降低廢水毒性的目的。
隔油集水池:利用現有隔油集水池,繼續發揮其沉淀重油及部分大顆粒物的作用,定期排放重油。本次改造,計劃在集水池池面設置浮油擋板,浮油渣槽,排渣設備,定期清理浮油渣。
化學除氮池:把現有化學除氮池進行改造,改造成為高效沉淀池,用來沉淀產生的化學污泥。廢水自流進入化學除氮池,在池前增加進水反應槽,設置反應區。根據水質,通過投加藥劑,使廢水和藥劑充分混合,降低來水中硫、氰化物的濃度,同時起到破乳凝聚作用。沉淀池內安裝高效排渣提泥裝置,定期清理產生的化學污泥,通過管道泵送到污泥濃縮池。
氣浮池:重點對現有氣浮系統進行改造,針對當前氣浮除油效率低,浮渣不能進行自動清理這一現狀,計劃安裝新氣浮機兩套,配備鏈板式刮渣機、螺旋排渣機,提高氣浮效率,保證廢水經過氣浮處理后,廢水中的乳化油、輕油含量降低90%。
調節池:利用現有調節池進行改造,將四個調節池改造為1#、2#活性污泥預曝好氧池。預曝池污泥通過原好氧池排放的剩余污泥進行補充,預曝池系統安裝使用懸掛、管式曝氣系統,設置大流量污泥回流系統,系統代謝污泥排入污泥濃縮池處理。氣浮出水自流進入高濃度活性污泥預曝池預處理后,通過內置的高位分離器分離,上清液泵入AAO生物處理系統。
通過強化廢水預處理,確保廢水進入AAO生物系統的污染物平穩降低,確保AAO生物系統穩定運行。
焦化廢水提標改造項目可以減輕企業廢水處理費用,運行設備也流暢。安峰此次是對預處理系統反應池進行改造,后期還會陸續推出焦化廢水不能工藝環節改造,把焦化廢水處理工藝提高到一個新標準。