脫硫廢水處理零排放實現了嗎?這是很多企業負責人進行脫硫廢水處理時最關注的問題,零排放技術的實現對于國家和企業都是非常希望實現的。目前,脫硫廢水處理技術進入多元化的技術格局,不同的工藝處理流程也對脫硫廢水的處理帶來很大的好處。安峰環保今天對脫硫廢水零排放的案例進行說明,幫助大家對于脫硫廢水零排放工藝有個更加清楚的認識。
項目背景
脫硫廢水零排放處理系統中空間跳躍廢水澄清濃縮技術的收集裝置,案例企業是一家水電企業的脫硫廢水零排放項目的制定。該電廠3臺600MW發電機組均采用脫硫系統濕法石灰石一石膏脫硫系統,設置有2套脫硫廢水處理系統,主要處理流程為廢水經中和、反應、絮凝和沉淀等處理過程,達標后進行排放。系統投運后,處理后的廢水中砷、鍋、鉛、鉻、CODCr、硫化物等各項符合國家要求,但懸浮物有時超出標準,由于受系統設計和可靠性影響,每套脫硫廢水排放的數量約為10-15m3/h,在脫水系統停運或者脫硫廢水處理系統存在影響運行缺陷時,脫硫廢水將無法處理,從而導致脫硫漿液各種有害雜質、離子濃度在一定時段呈現無法控制的趨勢,加速脫硫系統的腐蝕,甚至影響到脫硫效率。另外,按照初始設計,脫硫廢水處理達標后屬于直接外排,也造成水資源的浪費。
為實現穩定的達標排放以及優化節能減排效果,對脫硫廢水處理系統進行了多元化優化改造。
1改造方案
由于廢水處理間“三聯箱”處理后的廢水進入澄清濃縮池后有時存在未完全澄清(懸浮物還沒達到標準)就已經開始溢流至清水箱,如圖1所示。因此懸浮物指標無法時刻保持達標排放。針對這個問題,首先從石膏脫水濾液接收罐底部直接敷設管道至澄清濃縮池,將濾液注入其中,靜置澄清,然后通過設計和安裝了一套廢水澄清濃縮池防渾濁溢流收集裝置,即在脫硫廢水系統澄清濃縮池壁開一孔,高度為澄清濃縮池總高度的1/3處,并在原清水箱旁增設一臨時漿池,用來盛裝濃縮池澄清后的清水,如圖2所示。
2廢水深度處理方案
脫水濾液收集罐中的廢水澄清以后,由于未進行三聯箱的中和、反應、絮凝和沉淀等過程處理,無法排出系統,因此在臨時漿池底部設置一套排除系統,如圖3所示,增加2臺預處理廢水排出泵,將澄清后未處理的廢水輸送至脫硫脫硫廢水三聯箱進行處理,處理完成后的廢水再次排進澄清濃縮池澄清,并在澄清濃縮池中部設置濁度儀,當濁度儀顯示濁度達標后,再排向清水箱,通過清水泵輸送至回收水箱。當澄清濃縮池底部淤泥達到一定程度時,使用淤泥輸送泵進行壓濾,濾渣進行填埋處理。
3改造后效果分析
3.1排放指標情況
脫硫廢水出水技術監督檢測數據見表1,從表1中可以看到,脫硫廢水引入渣溢水處理統后,脫硫廢水出水的各項指標達到了廢水《污綜合排放標準》(GB8979-1996)的要求。
表1脫硫廢水出水技術監督檢測數據m/L
3.2主要效果
1)徹底解決了脫硫廢水懸浮物指標難以達標的問題;
2)由于進行了預澄清和二次澄清處理,延長了廢水曝氣時間,更加優化了廢水CODCr排放指標;
3)改造后,廢水處理系統不需要與脫水系統同時運行,處理能力從200m3/d提升至350m3/d;
4)在臨時漿池的排除系統中,兩臺廢水排出泵的出水母管再分別接口至工業廢水精處理系統川和含煤廢水處理系統,這樣有效地解決了脫硫廢水處理系統關鍵設備故障脫硫廢水無法處置的情況,大大提升了脫硫廢水處理系統的可靠性。
5)處理完的脫硫廢水,可以直接作為衛生水以及撈渣船的水封補水進行使用,實現了脫硫廢水100%的綜合回收利用。
4結語
脫硫廢水的危害非常在,火電廠的脫硫工藝對于零排放處理有很好的示范作用,安峰環保對于脫硫廢水的改造工藝中,對優化改造的案例、為脫硫廢水的處理工業設計和應用提供參考。安峰環保的此項脫硫廢水零排放工藝目前已經申報國家的專項專利。