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中秋3天假,我帶娃參觀了44座污水廠,總結了AAO、SBR的優缺點!

以往的國慶中秋小長假,準備去看好風景的,沒想到看了幾天的人山人海,還有幾天是在高速公路度過的。


今年隨著中秋假期的開始,我吃一塹長一智,說什么我也不去看人頭了,準備和朋友去城市;里的污水廠參觀參觀,讓他看看我平常工作的地方!


我發現,在污水廠二級處理工藝中,AAO與SBR堪稱“雙雄”。


“以我市為例,全市AAO工藝污水廠數量28座,占比64%,設計規模120.75萬噸/日,占比58%;而SBR及其衍型污水廠數量8座,占比18%,設計規模為29萬噸/日,占比14%。”


污水處理.jpg


那么問題來了,AAO、SBR在污水處理過程中都有哪些優勢呢?在假期的最后1天,我總結了這2天的心得收獲,具體如下:


01


AAO、SBR工藝特點及優勢對比


1、AAO法適用于大中型城市污水及工業廢水處理工程,最大規模為100×103m3/d。


SBR法適用于中小城市污水及工業廢水處理工程,最大處理能力為20×103m3/d。


2、AAO法脫氮功能良好,適用于處理含氮、磷、COD等污染物的污水。


SBR法脫磷效果稍差,具有分解氨氮和有機物的功能。


3、AAO法的核心是生化系統,主要包括厭氧池、缺氧池、好氧池等。


SBR法的核心是SBR生化池,由多個SBR小池組成,各SBR小池均具有厭氧、缺氧、好氧的功效。


4、AAO法生化處理工藝就構成了一個系統,說明其結構龐大,建構物多,污水站實際上也是由多個大型污水池組成,占地面積大,基建費用高,一次性投資多。在設計規模相同的前提下,AAO法生化系統的占地面積基本上是SBR法生化池的2~5倍。


由于1個SBR池具有多種功能,可代替AAO法中調解混合池、生化反應池(厭氧池、缺氧池和好氧池)、二沉池和污泥回流設備等,基本上所有的生化操作和沉淀分離均在1個SBR池內完成,因此采用SBR法的污水廠可大大減少建構筑物的數量,具有布局緊湊、節省占地和投資的優點。


5、AAO法本身具有抑制污泥膨脹的功能,在厭氧、缺氧和好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增殖,不易發生污泥絲狀膨脹,污泥容積指數一般小于100。


SBR法工藝先進,抑制污泥膨脹的技術優良,可有效控制絲狀菌的過度繁殖。這是因為單個SBR池的操作工序是間歇式,可獨立完成,互不影響;而多個SBR池又互成一體,相互銜接和制約,為防范污泥膨脹奠定了硬件基礎。


6、AAO法操作方便,設備運行可靠,生化處理技術成熟,生產管理難度小,污水處理效果好,可實現連續化運行,對儀表自動化要求不高。


SBR法流程簡單,自動化程度高,運轉設備少,故障率低,能耗和運行成本不高。


7、在生產實踐中,AAO法活性污泥的沉降性能較好,處理后的水質基本穩定,污水廠出水氨氮濃度低,正常情況下不超過1.0mg/L,但COD易超標,出水易挾帶污泥絮體,嚴重時影響出水質量。


SBR法是一種污泥沉降性能良好的工藝,污水在靜止狀態下沉淀,出水清澈透亮,大多發藍或發綠,出水氨氮和COD均較低,正常時氨氮濃度不高于0.5mg/L,COD不高于15mg/L。


8、AAO法受源頭污水質量波動影響較大,若其中污染物如COD和氨氮濃度發生變化,則處理后水質隨之波動,易造成污染物濃度超標,故AAO法污水處理彈性受限,活性污泥抗沖擊性能不佳,對源頭水質要求較嚴格。


SBR法一般不受波動影響,只有當源頭嚴重失控后,才會受到一定沖擊。這主要得益于SBR池內滯留著大量處理水,對污水站進水有稀釋和緩沖作用,可有效降低和緩解大水量和高污染物沖擊。在污水處理工藝中,SBR法當屬最具抗沖擊性能的工藝,生產彈性大,處理效果好,水質穩定可靠。


9、AAO法缺點還包括污泥回流量大,能耗高;生化池安裝的攪拌器、回流器、推流器等屬于水下設備,長時間運行后故障率高,修復難度大;用于小型污水廠時,處理費用高。


SBR法缺點有SBR小池一直間歇式排水,后續水池容積應滿足連續排水要求;間歇式進水時因污染物濃度高,需氧量大,整個系統供氧量難以平衡;每個SBR小池的設備均為間歇式運行,運轉率低,功效發揮不到位;污水站進水需用潛污泵提升,壓頭損失大。


02


AAO工藝控制要點


1、加強污水源頭管理,分解污水排放量和污染物指標至各工序、各車間,并留有一定余量,以確保污水廠進水流量在設計能力之內。


2、嚴格控制污水廠進水指標,尤其是厭氧池污水中COD和氨氮濃度應不高于250mg/L,每班最大波動不超過10%。


3、當污水廠任意一路進水COD或氨氮濃度不低于500mg/L時,應立即將該路水切入事故污水池或消防廢水池,以防沖擊活性污泥,造成污水廠出水超標。


4、控制厭氧池內污水中C∶N∶P=100∶5∶1。當碳源偏低時,應補充甲醇或葡萄糖;當氮源不足時,應補充尿素或氨水;當磷源缺失時,應補充磷酸三鈉和磷酸氫銨。


5、若污水中主要污染物為COD和氨氮,二者濃度無法滿足C∶N=2∶1營養要求,可添加凈化低溫甲醇洗工序的廢甲醇補充碳源。


6、好氧池污水中pH值應控制在6~9。當pH值不高于6時,應大幅增加堿量,提高堿度,以利于氨氮降解;一般pH值不會大于9,否則應適當加酸中和,最好用檸檬酸。


7、每班應進行污泥沉降試驗,嚴格控制活性污泥沉降比為30%~40%。當SV30不高于30%時,應減少排泥,當SV30不低于40%時,應加大排泥和脫泥。


8、當SV30長期大于90%時,應引起高度重視,加強工藝調整,減少污泥回流,開足馬力脫泥,保證污泥容積指數不高于100,以防污泥膨脹。


9、每班檢測1次好氧反應池SV30,每周檢測1次好氧反應池的污泥濃度和有機污泥濃度,結合檢測結果,保持二沉池和高效沉降池連續排泥。


10、嚴格控制曝氣風機的風壓和風量,保持好氧池污水中溶解氧濃度為2~4mg/L,缺氧池溶解氧濃度為0.2~0.5mg/L,保證硝化和反硝化過程的順利進行。


03


SBR工藝控制要點


1、加強污水源頭控制,細化“雨污分流、清污分流和污污分流”方案,確保污水廠進水流量和質量,避免超負荷和超指標運行,嚴格控制SBR池進水中COD和氨氮濃度不高于300mg/L。


2、當污水站進水中的COD或氨氮濃度高于1000mg/L時,污水廠應拒絕接收。如果上游車間非排不可時,污水站應及時將此污水切入事故污水池或消防廢水池,待機逐漸消化。


3、強力推行干法清理制度,并嚴格執行。不需沖洗的絕不用水沖洗,能用污水沖洗的絕不用一次水或廢水沖洗,以減少源頭污水產生量。


4、突發泄漏或事故排污時,各車間必須及時報告調度室,聯系污水站按要求分流分儲。排污結束后,必須用低濃度污水進行置換,污水廠要及時檢測,以減小和消除影響。


5、定時定點檢測污水廠各路進水和出水的氨氮濃度、COD,重點是每班檢測1次氣化污水、每2h檢測1次混合污水、每1h檢測1次均質池和檢測池污水。


6、當污水廠進水污染物濃度較低時,可適當消化事故污水,并依據氨氮濃度和COD,通過計算后在均質池內添加和配水,確保SBR池污染物濃度波動范圍不超過20%。


7、定期檢測各個SBR池的SV30、污泥濃度和有機污泥濃度等指標,堅持每天每個SBR池均必須排泥,堅持連續脫泥,以保證活性污泥新陳代謝良好,污泥齡合格。


8、當其中1個或多個SBR池出水COD超標時,減少相應SBR池的甲醇添加量,增大曝氣量,控制進水中有機物濃度在指標范圍之內。


9、當氨氮濃度出現超標時,應控制源頭指標,增加相應的曝氣時間,或開大風機出口閥門,提高風機電流,增大曝氣量,直至出水氨氮濃度合格。


10、當活性污泥受到沖擊或個別SBR池出水污染物濃度嚴重超標時,若增加曝氣時間和曝氣量均收效甚微,則采取“悶曝”的方式予以調整,可收到良好的效果。


污水處理.jpg


此文關鍵字: 工業廢水處理工程 

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