切削乳化廢水再機械、建材扥行業設備加工過程中,由于具有非常穩定,不容易破壞,使用常規的方法無法達到理想的結果,并且處理費用高,假使直接排入環境,會造成環境的嚴重污染。接下來介紹的是某水泥公司機加車間產生的切削乳化廢水進行破乳絮凝處理,結果得到了良好的效果。
一、試驗部分
1絮凝劑的制備
按n(Si):n(AI):n(Fe)摩爾比為3:2:1制備該絮凝劑,制備過程:
(1)制備聚硅酸PSi:取一定量的水玻璃,在蒸餾水中溶解,并且攪拌,使用%H,SO。調節pH值為3,在室溫下反應2h,使硅酸有一定的聚合度,待用;
(2)定量移取12(S04)3溶液(O.5mol/L),調節pH值為3,在60℃的溫度下,快速攪拌的同時用酸式滴定管將適量的Fe。(SO。)3溶液(0.5mol/L)滴人A12(S04)3溶液中,反應一定的時間;
(3)將相應量熟化的PSi引入鋁鐵鹽混合溶液,之后再慢速攪拌,在70°C的溫度中反應2h,取出熟化24h后,就可得到液體硅酸鋁鐵絮凝劑。
2.實驗水樣
機械切削乳化廢水的濃度在9×104~1X105mg/L范圍,屬于高濃度的有機廢水,PH值為12以上,為強堿性。并且含有油酸、防銹劑、極壓劑、太古油,礦物油,機械油,各種表面活性劑和添加劑等,其中兩種廢水成分比較特殊,并且穩定性非常高,呈現出深灰色,粘稠狀,具有非常刺鼻的氣味。
3.實驗方法
在測試中由于使用單因素方法,對于乳化液水進行處理和測試以優化工藝參數。關于具體操作步驟:取100ML機械切割乳化廢水,置于200ML燒杯中,使用用1:1HNO。調節PH值,在不同溫度中加入不同量的自制液體硅酸鋁絮凝劑,攪拌使其破碎并絮凝,靜置和分層后,選取上層清液,測量COD和COD。這種方法使用國家標準K2Cr207回流(CODCr)進行測量。以下記錄為COD。
二、實驗結果和探討
1.絮凝劑用量的作用
在絮凝過程中絮凝劑的用量是重要控制因素。設若絮凝劑用量不足,絮凝不完全;超過適宜劑量會導致動電勢變成負值,絮凝效果也會降低。取1000ml樣品,
(1)1HNO。調pH值至6.0,在45℃的溫度下,保持速度在60r/min,恒定攪拌,逐漸改變絮凝劑用量。攪拌15分鐘后,靜置分層,選取上層清液測COD,計算COD去除率。
確定極好的絮凝劑用量,隨著投加量的增加,COD的去除率也會開始增加。當添加量為11.0ml時,COD去除率會實現較多,假使絮凝劑用量繼續增多,隨之COD去除率變化不大。可以看出,絮凝劑有較好的劑量。在此量之下,絮凝效果變差。并且從經濟角度來考慮,絮凝劑的適合用量范圍為10.0ml~12.0ml,此時絮凝劑COD去除率能夠達到90%。
2.PH值對絮凝性能的影響
在絮凝劑使用量為11.0毫升。其他條件也不變,在不同的PH值下處理水樣后測量COD。研究了PH值對硅基無機復合絮凝劑絮凝效果的影響。
不同的PH值對于絮凝劑的絮凝效果影響比較大。PH值過高或過低都不適于絮凝劑的絮凝。絮凝具有適合的PH施用范圍,可以從5.8至8.0,試驗的適宜PH為5.8至6.5,并且絮凝劑的COD去除率為93.5%,主要是通過添加到乳化廢水中的PAFSi逐漸水解。水解鐵鋁產品能夠中和電荷、壓縮雙層、吸附和去穩定、附著和橋接功能,實現破乳和絮凝的影響,在PH6~8范圍內,有助于鐵和鋁離子產生過氧化氫并且不會發生膠體沉淀。這些膠體還攜帶一些有機物并且在沉淀過程中一起沉淀。
三、結論
因此PAFSi絮凝器擁有優異的破乳和絮凝作用。是因為絮凝劑具有高電荷還有大分子量,并且容易發揮電和吸附和橋接的作用;其中例如13+和Fe3+的高分子離子低分子電解質具有高水解聚合度和接近沉淀狀態。未沉淀的沉淀的多羥基聚合物。由氧橋和羥橋形成的分子橋更長更穩定,長鏈可以同時包覆和吸附許多膠體顆粒,并且在橋接和絮凝過程中同時產生滾動掃除和俘獲作用。AFSi絮凝劑用于處理乳化廢水,100ml乳化廢水中絮凝劑用量為100ml一12.0ml,pH值控制在5.8和6.5之間,溫度為50—55℃,攪拌方法更快慢。在2min內達到100r/min,在15rain內達到600r/rain~70r/mjn,COD去除率達到98與%。處理后的水質清澈,并且絮凝壯大,效果較好。
以上是關于在機械建材領域中切削乳化廢水處理中的實驗介紹,若想了解更多關于切削廢水處理,歡迎關注安峰環保官網,謝謝。