項目背景:江蘇紡織企業以南通地區居多,該區域中紡織印染廢水排放量占據全省前列。如何有效的控制處理高污染印染廢水?對廢水中懸浮物、油脂、活性劑等成分去除工藝是怎樣的?今天,安峰環保以江蘇某紡織印染廢水處理案例來進行工藝分析。
1、工程概況
深圳某紡織廠集紡紗、染色、織布一條龍,產品為牛仔布。廢水主要來自染廠,其主要成分是靛藍粉(含石灰、染料、木薯粉),另外還有NaOH、低硫酸鈉。工廠實行三班倒,間斷排水,每日廢水量在900m3/d左右。正常情況下,廢水水質見表1。
早先采用厭氧和生物濾池相結合的工藝,處理效果較差,后采用厭氧和接觸氧化法聯合處理工藝進行改造,邊生產邊治理,使其出水水質達到了排放標準,其中色度≤100度,CODcr≤150mg/L,根據兩年來的連續運行,出水穩定。
2、改造前的處理工藝及存在問題
1.改造前的處理工藝流程(如圖1所示)
2.存在的問題
該紡織廠設計處理能力1,000m3/d,剛投產時水量300m3/d,后逐漸增加。自投產以來,處理效果就一般化,后來出水水質隨水量增加漸漸惡化,色度和CODcr都嚴重超標,出水色度在300度左右,CODcr在700mg/L左右。其主要原因如下。
(1)設計時對原水水質估計不足,當初設計原水CODcr=700-1,300mg/L,而現在原水CODcr=1,000-2,000m/L。
(2)生物濾池有2個,大小一樣,圓形,直徑13m,總高2.5m,中間布水,池內裝填石頭塊,石頭塊長寬10cm左右,池底有通風孔層,自然充氧,污水靠水力作用自然旋轉噴灑布水,由于充氧不足,加上厭氧水解池出水濃度過高,導致生物濾池內部呈厭氧狀態,厭氧污泥阻塞石頭(濾料〕空隙,造成水流短路。這樣,好氧生物濾池的處理效果大大降低,二級生物濾池對有機物的降解率只有30%-40%。
(3)缺乏有技術的管理人員,操作工人素質差。
3、后期改造的工藝流程
工藝流程如圖2所示。
4、工藝特點
改造后的處理工藝除了去除率高以外,還有以下特點。
(1)抗沖擊負荷能力強。
在生化處理中,水解池對色度的去除率穩定在40%-70%之間,對CODcr的去除率雖只有10%-20%,卻能提高廢水的可生化性,在確定接觸氧化池參數前,取生物濾池中的濾料和厭氧池的出水,在實驗室進行耗氧實驗,只要停留時間過長(24h),對COD的去除率就可以達到90%以上,說明厭氧水解池出來的污水可生化性強,為后續生化處理創造了極有利的條件。
(2)便于管理,衛生條件好。
生物濾池不適合對此類高濃度印染廢水的好氧處理。生物濾池雖有節省能耗,易于操作等優點,但處理效率低,對有機物的降解率只有15%~40%,且滋生蚊蠅。當負荷高時,生物濾池大都呈厭氧狀態,形成厭氧污泥,阻塞孔隙,影響通風,濾料一旦阻塞,清理困難。
(3)產泥量少。
在接觸氧化池掛膜后,填料上的微生物組成的食物鏈能維持生物膜的平衡,沉淀的污泥全部回流到厭氧水解池,混凝氣浮池最終產泥量只有1m3/d左右,而改造前最終產泥量是7-8m3/d,減少泥量約87%,大大地減少了污泥處理系統的負荷(污泥出路曾是廠方頭疼的問題)。
(4)曝氣量可隨水量調節。
接觸氧化池分3個廊道,在以后運行時發現:使第1個廊道停止曝氣使之成為厭氧段時,其出水CODcr只是略有上升,在140mg/L左右,色度在50倍左右,還是屬達標運行,經測定其內部溶解氧在0.2mg/L以下。這樣,實際好氧停留時間降低為14h,一方面節省了能耗,另一方面為今后擴大生產,處理污水量增加創造了一個極有利條件。
(5)對這種高濃度呈強堿性的印染廢水,在生化前要投酸進行中和。
硫酸亞鐵對這類印染廢水有獨特作用,預處理采用投硫酸亞鐵的辦法,還能去除部分色度和COD。
5、運行情況
治理工程完工后,兩年來連續運行的監測數據表明,其出水穩定,COD=40-150mg/L,色度=40-100倍,pH6-8,屬達標運行,說明該項治理工程是成功的。
該企業印染廢水排放量30噸/t,經過工藝改造后出水穩定,色度、懸浮物基本達到排放標準。紡織印染廢水處理難度大,在工藝加入硫化鐵,進入厭氧水解池、氧化池、沉淀池、氣浮池、儲泥池,最終分離出泥水混合物。印染廢水產生的污泥體量較大,要進入壓濾機干化泥餅外運。此時的污泥屬于一種危廢,不能隨意處理。安峰環保在紡織印染廢水處理方面,有過項目施工處理案例,如果你有相關的廢水問題,歡迎隨時來電咨詢: